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电力现货市场高价但出力受限:火电的爱与哀愁

2023-09-12 11:10:18 兰木达电力现货作者:张杨
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高电价下火电的爱与哀愁全文共2618字,阅读全文需要8分钟每个卖家都在盼望着自己的货能卖个高价,每个买家都希望自己能找到物美价廉的商品

高电价下火电的爱与哀愁

全文共2618字,阅读全文需要8分钟

每个卖家都在盼望着自己的货能卖个高价,每个买家都希望自己能找到物美价廉的商品,所以每个人都有“梦想”,当买家的梦和卖家的梦碰撞在一起(需求和供给交叉),就碰撞出了一笔交易,电力交易就是这样浪漫的艺术,交易员就是“艺术家”。有没有人因为自己的货卖价高而烦恼呢?这不,A火电厂的交易员正面临这样的困境,艺术家嘛,有点忧郁也很正常。PS:以下数据纯属笔者捏造,如有雷同,纯属巧合!我们先来看看当时的市场究竟发生了什么?

(来源:微信公众号“兰木达电力现货”作者:张杨)

日前市场

日前市场信息披露来看,直调用电预测最大负荷3781.83万千瓦,最小3272.28万千瓦;外送电最大1158.81万千瓦,最小759.34万千瓦;日前现货市场出清节点电价最大428.34元/MWh,最小331.85元/MWh,算术平均393.34元/MWh。

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图1 日前出清价格

从日前出清价格来看,市场并没有表现出特别明显的早晚峰特性,一天的价格都是“平”的毫无波澜。凌晨是一天中价格较低的时段,中午也没有低下来,其原因是统调负荷、联络线计划和新能源出力的叠加影响,如图2、3、4所示:

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图2 日前统调负荷预测

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图3 日前联络线计划

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图4 日前新能源功率预测

实时市场

在一片祥和的“平静”之下却暗藏了电价的不羁与汹涌。运行日的风云突变打了所有市场主体一个措手不及,有的大喜过望,有的大腿拍麻、心痛不已,几家欢喜几家愁。我们就来看一下来自X省某125MW火电机组A的烦恼。

该日实际出清结果为,直调用电实际最大负荷3907.42万千瓦,最小3288.59万千瓦;日外送电实际安排最大1158.81万千瓦,最小759.34万千瓦;07月12日实时现货市场出清价格最大1500.00元/MWh,最小375.66元/MWh,算术平均551.61元/MWh,如图5所示:

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图5 实际出清价格

本次出清结果显示,上午09:00-12:00时段实时价格飙升至1500,达到现货市场最高限价。

损益几何?

这里回顾一下经常使用的结算公式:

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价差公式的好处就在于,它可以通过价格信号的对比来指导我们的报价行为,只要掌握了精准的价格预测,就能够达到利益的最大化。

对于A厂火电交易员小明同学来说,日前价格预测是第一关,在这里简单介绍一下X省火电机组的报价要求:

1、申报机组基础信息,包含:最小连续运行时间、最小停机时间、启动费用等;

2、申报五个时段的运行上下限及爬坡速率;

3、申报3-10段出力区间的电能量量价信息;

4、电能量区间报价须单调递增,报价范围0-1500。

从报价要求来看,最重要的信息有以下几个:五个时段的出力上下限、爬坡速率、出力区间以及电能量报价信息。当某一段报价低于或者等于日前出清价格,则该段出力会被调用或部分调用。那么首先应该注意到的是自身的中长期价格及日前预测价格的差值,该机组的中长期与兰木达预测价差如图6所示:

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图6 中长期-预测日前价差

可以看出从34点(8:30)以后几乎全天处于负价差,这是每个交易员梦寐以求的曲线,代表着8:30以后的现货价格高啊,交易员小明一看到它就心里痒痒、摩拳擦掌准备大干一场,却不知“危险”也在悄悄临近。于是他决定日前申报要多中标,毕竟对于小容量机组来说,自身变动成本高,机组灵活性能又劣于大容量机组,在现货市场竞争力弱,提高度电收益较为困难,这样的机会一定要抓住!一番操作之后,日前的中标结果如下:

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图7 日前中标结果

看到这里有的同学要发问了,这么好的机会为什么不满发呢?这不禁戳到了我们老旧小机组的痛处。部分供热机组或者服役年限长的机组,或多或少会存在一定的出力受限情况。当然,也并非只有供热、老旧机组会出现这样的问题,一个运行状态良好的机组也会受到比如煤质差、设备故障、天气气温高对真空度和冷却水等因素的影响,也会出现出力受限。在这里,笔者要真心给火电交易员点个赞,不但要懂电力市场原理,还要懂煤炭市场规律、气候变化、火力发电技术以及机组成本函数等,真真是不容易啊!

很显然交易员小明也意识到了这一点,在竭尽全力平衡多发和出力受限。如果一切如日前市场这样,小明确实达到了他的目的,事与愿违往往会发生,对照图5的实时出清电价看出,事情远没有这么简单。A机组的实时中标出力如图8所示,由于实时市场出现了1500的“天价”而被调用到满负荷运行状态,这下轮到小明发愁了,我们的机组做不到啊,而实际的发电出力情况也确实比中标出力低了很多。

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图8 A机组实时中标出力与实际出力

我们来看一下X省双细则关于调峰考核的规定:

当日负荷高峰时段(9~11)、高峰时段(17~21)机组实际出力最高值低于该时段调度指令最高值,低谷时段(22~7)、平峰时段(11:15~16:15)机组实际出力最低值高于该时段调度指令所要求的基本调峰出力最低值,考核电量为:

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X省双细则关于电能量偏差考核的规定:

同一时段内实发电量与计划电量之间允许偏差范围标准为:单机容量100MW(不含100MW)以上的机组允许偏差为±2%,单机容量100MW及以下机组,允许偏差为±3%。每5分钟实发电量超出相应时段计划电量的允许偏差范围时,超标部分电量绝对值统计为考核电量。

A电厂此次因为出力受限触发的考核内容有电量偏差考核(发电计划偏差)与调峰考核。常理来说,如果出现高价现货,一定是卖家大赚的时候,当然,这都是要建立在能够满足负荷目标指令的前提之下的,假如说一旦带不到目标负荷,就会面临现货市场损失和电量偏差考核的双重打击!

综上所述,本次A电厂由于未带至实际中标出力造成的调峰考核为8.32万元,由于未带至规定负荷造成的电量偏差考核为15.68万元,由于高价现货未能发出造成的现货市场损失为16.21万元,共计40.21万元。

当火电机组遇到出力受限的情况时我们该怎么办?是发还是不发,谁又跟高收益过不去呢?A火电厂所遇到的情况相对较为极端,所以日常的高价天只要我们能够准确的预测到现货价格,并使用适当的策略保证中标在受限出力范围的高限值,就能够保证相对较高的收益。但这件事情不是简单说说而已,设备的可靠性需要您去关注,预测价格请您交给兰木达,相信达到理想的收益就不再是空谈!

笔者在此提出几条对策供读者参考和评判:

1、正视出力受限的根本原因,申报时可在除第五时段替代电价段如实适当申报出力受限,但不要低于限定范围内;

2、与电厂运行人员保持密切的沟通,时刻注意煤质、气温、设备等的变化,了解机组调节性能,关注受限情况;

3、受限出力段以上报高价,减少高出力段被调用的概率;

4、交易员发挥价格预警的作用,在可能出现高价情况之前向生产部门提出警示,提前做好煤质、设备等的准备,提升机组带负荷能力;

5、常态化保障设备可靠性,才能更好的解决出力受限的问题。

电力市场是个变化极快的市场,以辩证的眼光去看待问题,解决问题,高价天的好与不好,机组的多发与少发,这是个永恒的话题,将伴随每个机组、每个交易员的生涯。

To be or not to be,that is a question!准备好了吗?和兰木达一起探索电力市场的浪漫!

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