广州供电局首个全站保护综自设备原屏改造工程顺利完成
单条馈线停电时间减少71%
图为班组人员自主研发装置调试平台。
5月31日,广州供电局顺利完成110千伏林和变电站全站保护综自设备原屏改造试点工程。该工程首次采用“原屏改造”方式,成功实现单条馈线停电时间减少71%,有效解决改造时间与停电窗口的矛盾。
探索更高效的改造方式
110千伏林和变电站投产于1998年,按照《南方电网继电保护通用技术规范》等规程要求,保护运行年限达到12年后,需进行保护综自设备改造。据介绍,根据广州地区居民用电负荷特点,设备停电时间设置在9∶00—18∶00,停电窗口只有9个小时。如果使用常规整体改造方式,10千伏馈线保护测控改造工时大于居民停电窗口,安排停电改造困难,将导致设备无法按期技改。同时,林和变电站主控室面积小、屏位紧张,难以支持110千伏保护综自设备“立新拆旧”的常规改造方式。老旧设备缺陷率较高,超期运行存在较大运行风险。
为此,广州供电局对林和变电站试点“保护综自设备原屏改造”,即充分利用已有电缆和屏位,仅进行保护综自设备及其内部线更换,既达到设备更新,又能缩短设备改造时间,在保障施工安全与工程质量的前提下,大幅提高改造效率,解决常规改造时间长与停电窗口时间短的突出矛盾。
与传统改造项目“立新拆旧”不同,林和原屏改造利用了原有屏柜和外部线,因此对接线的准确性、回路的可靠性提出了更高的要求。班组人员牢牢把住“四个关口”,即图纸关、设备关、施工关、验收关,配合自主研制的“多功能综自改造装置调试平台”等多个实用工具,以及“电缆不出屏”“废料不下地”等一系列精益管控措施,有效提高了现场安全系数与施工效率,保障了工程质量。
人力成本降低75%,工程费用减少35%
林和原屏改造工程实施过程中,精益管理成效显著。与以往的传统改造项目相比,林和原屏改造让单条馈线停电时间从13.5小时降低至4小时,减少71%;人力成本、工程费用分别减少约75%和35%;屏柜安装、电缆敷设、解接线等工作中存在的施工风险大幅降低。
采用常规改造方式,改造1个110千伏变电站需4人工作128天;而采用原屏改造方法,预期3人128天可改造4个同等规模的变电站,改造效率大幅提升。同时,验收关口前移、工作流程优化使施工过程对停电时间的需求降低,创造了配网停电新的优化空间,主配网协同效能得到了新的提升。
据统计,目前广州供电局运行超过8年的110千伏以下二次设备共有9946台,占110千伏以下二次设备的59.2%,如不能按期改造,设备缺陷率将逐年增加。为保障电网安全运行,未来5年广州供电局必须逐步完成这些设备的改造,压力较大,因此探索更为高效的改造方式势在必行。
林和原屏改造是广州供电局在提升变电站保护综自设备技术改造策略精益管理水平道路上一个新的里程碑,为广州供电局进一步推广原屏改造奠定了基础。